1設(shè)備簡(jiǎn)介
某汽輪機(jī)組是上海汽輪機(jī)生產(chǎn)的600MW亞臨界、單軸、四缸、四排汽、中間再熱、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組型號(hào)為N600-16.7/538/538,在正常運(yùn)行中多臺(tái)次出現(xiàn)汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來(lái)了極大的威脅,據(jù)了解,國(guó)內(nèi)其它電廠同類(lèi)型機(jī)組也多次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂是電廠汽輪機(jī)嚴(yán)重故障之一,這個(gè)問(wèn)題曾經(jīng)困擾電廠多年,隨著閥門(mén)結(jié)構(gòu)、材料與工藝的改進(jìn),小型汽輪機(jī)上這類(lèi)事故已很少出現(xiàn),但近年來(lái)國(guó)產(chǎn)300MW、600MW汽輪機(jī)汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落的現(xiàn)象卻時(shí)有發(fā)生,威脅著汽輪機(jī)組的安全運(yùn)行。
2故障描述
該機(jī)組負(fù)荷為550MW、處于順序閥方式下運(yùn)行,#2高壓調(diào)節(jié)閥(GV2)突然發(fā)生較大幅度擺動(dòng)(31%到70%),汽輪機(jī)#2軸振動(dòng)增加,2Y向振動(dòng)最高到149um,運(yùn)行人員隨即將汽輪機(jī)切到單閥方式運(yùn)行,并減負(fù)荷到450MW左右,在單閥方式下,GV2不再晃動(dòng),機(jī)組運(yùn)行正常。此過(guò)程發(fā)生時(shí),負(fù)荷變化情況如圖1所示。在此后的幾天內(nèi),當(dāng)負(fù)荷在540MW附近時(shí),順序閥方式下,GV2均會(huì)發(fā)生較大幅度晃動(dòng)。
圖1 GV2晃動(dòng)時(shí)負(fù)荷變化情況
檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)組DCS采用脈沖的方式對(duì)DEH進(jìn)行遠(yuǎn)方負(fù)荷控制,GV2晃動(dòng)時(shí),系統(tǒng)設(shè)定是DEH每接到一個(gè)DCS來(lái)的脈沖指令,負(fù)荷變化6MW,相對(duì)于DEH本身的負(fù)荷指令變化為1%。GV2晃動(dòng)事件發(fā)生后,將每一個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的負(fù)荷變化由6MW修改后3MW,在540MW負(fù)荷左右時(shí),GV2晃動(dòng)幅度減小,但仍有晃動(dòng)現(xiàn)象時(shí)常出現(xiàn)。對(duì)順序閥方式下的配汽曲線進(jìn)行調(diào)整,效果不明顯。為安全起見(jiàn),該機(jī)組切到單閥方式運(yùn)行。
仔細(xì)分析故障過(guò)程數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在減負(fù)荷過(guò)程中,GV2開(kāi)度從35%減小到31%時(shí),機(jī)組負(fù)荷會(huì)突減約30MW,相當(dāng)于5%額定負(fù)荷,而DEH中實(shí)際設(shè)置這一區(qū)段的理論負(fù)荷約為1%額定負(fù)荷,這是很不正常的。檢查之前運(yùn)行數(shù)據(jù),在GV2開(kāi)度從35%降到30%時(shí),機(jī)組負(fù)荷才從566MW降到555MW,初步判斷造成這GV2晃動(dòng)的原因是GV2流量特性嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)情況,隨后進(jìn)行了對(duì)比檢查試驗(yàn):選取故障前歷史數(shù)據(jù),機(jī)組負(fù)荷449MW,主蒸汽壓力15.5MPa,四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥開(kāi)度分另為92%、17%、0、92%;故障時(shí)數(shù)據(jù)為:機(jī)組負(fù)荷453MW,主蒸汽壓力15.6MPa,四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥開(kāi)度分另為100%、30%、0、100%。
由此可見(jiàn),在負(fù)荷與主蒸汽壓力差別不大的情況下,兩個(gè)時(shí)間的GV2開(kāi)度差別較大,再結(jié)合前述試驗(yàn)現(xiàn)象,重點(diǎn)懷疑GV2閥芯或閥桿已經(jīng)部分脫落。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查確認(rèn),GV2閥芯與油動(dòng)機(jī)聯(lián)接部位,閥桿與油動(dòng)機(jī)已經(jīng)發(fā)生相對(duì)位移,如圖2所示。隨后,在將GV2關(guān)閉過(guò)程中,機(jī)組負(fù)荷沒(méi)明顯變化,但只能將其關(guān)到13%左右開(kāi)度,無(wú)法再向下關(guān)。此時(shí)確認(rèn)GV2閥桿與油動(dòng)機(jī)聯(lián)接處銷(xiāo)子斷裂。
圖2 GV2閥桿與油動(dòng)機(jī)發(fā)生相對(duì)位移
3故障分析
一般的閥桿斷裂多發(fā)生在閥桿頭部,而汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落發(fā)生在閥桿與閥桿套的接合處。與閥桿斷裂不同的是,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落不是瞬間完成的,往往需要長(zhǎng)達(dá)半月之久的時(shí)間來(lái)完成松動(dòng)、扭曲與脫落這一過(guò)程。閥桿松動(dòng)初期,這個(gè)現(xiàn)象往往很難發(fā)現(xiàn),在松動(dòng)后期,機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),閥門(mén)開(kāi)度常會(huì)出現(xiàn)晃動(dòng)現(xiàn)象,尤其是在降負(fù)荷階段;當(dāng)閥桿相對(duì)閥桿套發(fā)生扭動(dòng)時(shí),一般情況下起固定作用的銷(xiāo)釘已經(jīng)斷裂,可觀察到斷裂的銷(xiāo)釘突出在銷(xiāo)孔以外的現(xiàn)象;閥桿徹底脫落時(shí)的現(xiàn)象較為明顯,一般會(huì)表現(xiàn)出汽輪機(jī)高壓端轉(zhuǎn)子振動(dòng)與軸承金屬溫度突變、汽門(mén)大幅度晃動(dòng)、機(jī)組協(xié)調(diào)失穩(wěn)、出力不足等現(xiàn)象,在閥門(mén)全開(kāi)的情況下,可以看到閥桿與閥桿套之間存在明顯相對(duì)位移。
圖3表明為該機(jī)組汽門(mén)閥桿與油動(dòng)機(jī)接合處的結(jié)構(gòu)。閥桿與閥桿套通過(guò)螺紋連接,連接后配裝銷(xiāo)釘(φ12×120),銷(xiāo)孔配合間隙為0~0.01mm,閥桿與閥桿套定位處配合間隙為0.05~0.15mm,閥桿頂部與閥桿套之間有螺紋連接。
圖3閥桿與閥桿套裝配圖
對(duì)該汽輪機(jī)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),閥桿和閥桿套螺紋齒尖磨損程度已超過(guò)一半,閥桿與連接套之間的圓柱銷(xiāo)釘已斷裂,閥桿軸頭與閥桿套底孔之間有銹跡。分析認(rèn)為,過(guò)大向上或向下的拉力作用造成連接螺紋及銷(xiāo)子損壞是閥桿脫落的直接原因,而圓柱銷(xiāo)釘材質(zhì)不合格、安裝工藝不合理也是重要的影響因素,具體表現(xiàn)在以下四個(gè)方面。
(1)閥桿套底孔加工失誤
圖4汽門(mén)閥桿套底孔
為保證汽輪機(jī)打閘停機(jī)時(shí)能各汽門(mén)能夠快速關(guān)閉,油動(dòng)機(jī)彈簧的作用力需通過(guò)閥桿端面可靠地傳遞至閥頭。設(shè)備廠家要求,閥桿裝配時(shí)需要著色檢查確認(rèn)閥桿軸頭端面與閥桿套底孔接觸面積不小于80%,然后再裝配固定銷(xiāo)釘。但對(duì)閥桿脫落的汽門(mén)進(jìn)行解體后發(fā)現(xiàn)閥桿套底孔并非平面而是一個(gè)弧面,如圖4所示,而閥桿軸頭端部為一平面,兩者的接觸為線接觸。最后確認(rèn),設(shè)備出廠前底孔用鉆頭加工后缺少銑平的工序,造成底孔為鉆頭加工后形成的圓弧面,造成閥桿軸頭與閥桿套底孔不是面接觸。在機(jī)組運(yùn)行中,閥桿套底孔和閥桿軸頭由于線接觸受力而產(chǎn)生變形進(jìn)而產(chǎn)生間隙,閥門(mén)關(guān)閉時(shí)彈簧巨大的沖擊力直接作用在連接螺紋和銷(xiāo)釘上,造成連接螺紋和銷(xiāo)子的損壞。
(2)連接螺紋配合間隙過(guò)大
閥桿與閥桿套連接螺紋為M56×2mm,按照GB-T197-2003《普通螺紋公差》標(biāo)準(zhǔn),螺紋配合間隙應(yīng)為0.12~0.25mm,而實(shí)際安裝時(shí)閥桿和閥桿套配合間隙為0.40~0.70mm,這就使得內(nèi)外螺紋接觸面積過(guò)小,螺紋受力時(shí)極易損壞,如圖5所示。
(4)圓柱銷(xiāo)材質(zhì)與設(shè)計(jì)不符
閥桿與閥桿套的定位圓柱銷(xiāo)材質(zhì)應(yīng)為**22,即2Cr12NiMo1W1V,而對(duì)斷裂的銷(xiāo)子(圖6)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其實(shí)際材質(zhì)為45鋼,材質(zhì)與設(shè)計(jì)不符,造成圓柱銷(xiāo)強(qiáng)度不夠,易發(fā)生損壞。
(5)安裝工藝不當(dāng)
按要求,閥桿裝配時(shí),閥桿與閥桿套之間緊力矩為904N·m,但實(shí)際安裝時(shí)并未采用力矩扳手,就存在安裝緊力不足的可能;同時(shí)閥桿套上的銷(xiāo)孔大于閥桿上的銷(xiāo)孔,圓柱銷(xiāo)釘與閥桿套的間隙過(guò)大。該類(lèi)型汽輪機(jī)汽門(mén)閥頭為球形,有較好的流量特性,但其閥座喉部的易出現(xiàn)壓力脈動(dòng),造成閥桿垂直或橫向振動(dòng),產(chǎn)生汽流激振,在此影響下,閥桿發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),加劇閥桿套螺紋磨損,磨損后軸向間隙進(jìn)一步擴(kuò)大,在振動(dòng)的影響下,固定銷(xiāo)釘承受交變應(yīng)力的作用,長(zhǎng)時(shí)間后發(fā)生銷(xiāo)釘彎曲甚至金屬疲勞斷裂。安裝時(shí)如螺紋上有毛刺等缺陷,也可能造成安裝時(shí)螺紋的咬死,使得螺紋緊力達(dá)到而接觸端面未受力,在運(yùn)行中螺紋也會(huì)受力而損壞。
4、600MW汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥閥桿脫落處理方法
機(jī)組在運(yùn)行時(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿松脫現(xiàn)象可以將其產(chǎn)生的危害降到最低,加強(qiáng)相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)、尤其是汽門(mén)開(kāi)度、軸承金屬溫度與轉(zhuǎn)子振動(dòng)等數(shù)據(jù)的檢查與對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)閥桿松動(dòng)異常,及時(shí)處理,避免事故擴(kuò)大。另外,閥桿與閥桿套之間的相對(duì)位置進(jìn)行標(biāo)記,可以幫助觀察兩者之間是否發(fā)生相對(duì)位移,有助于對(duì)事故的判斷。閥桿脫落后,如能夠確認(rèn)它可以正常關(guān)閉,可以采取臨時(shí)固定措施,保持它在一定范圍內(nèi)開(kāi)關(guān),而不影響機(jī)組的正常運(yùn)行,并擇機(jī)處理。
汽輪機(jī)檢修時(shí),安裝前要檢查確認(rèn)閥桿和閥桿套配合螺紋間隙符合要求,確保各部件材質(zhì)無(wú)誤,連接螺紋應(yīng)光潔無(wú)毛刺等缺陷。在安裝時(shí)嚴(yán)格按照緊力要求,將閥桿緊固到位,同時(shí)進(jìn)行著色檢查,確保閥桿軸頭端面與閥桿套底孔接觸面積不小于80%。如閥桿銷(xiāo)孔與閥桿套銷(xiāo)孔錯(cuò)位,則可采取在閥桿端面與閥桿套底孔之間加墊片的方法。在銷(xiāo)孔基本不錯(cuò)口的情況下,重新鉸孔并配裝銷(xiāo)子,保證閥桿套、閥桿的銷(xiāo)孔與圓柱銷(xiāo)的配合間隙為0~0.01mm。在檢修中如未更換閥桿套和閥桿,在銷(xiāo)孔錯(cuò)口無(wú)法調(diào)整到位的情況下,可以在與原銷(xiāo)孔90o方向重新打孔并配裝銷(xiāo)釘。該機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行結(jié)果表明,經(jīng)上述處理后,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落現(xiàn)象基本消失。
5結(jié)論與建議
高壓調(diào)節(jié)閥閥桿脫落現(xiàn)象在不同類(lèi)型國(guó)產(chǎn)600MW等級(jí)汽輪機(jī)組上均有發(fā)生,在新投產(chǎn)的機(jī)組上更為常見(jiàn),首次脫落一般發(fā)生在新機(jī)組投產(chǎn)一年半左右,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)引起各方面的重視,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視與分析,制定好相應(yīng)事故預(yù)案,防止因閥桿脫落導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn)甚至燒瓦等惡性事故的發(fā)生。汽門(mén)檢修時(shí),應(yīng)對(duì)上述各個(gè)問(wèn)題進(jìn)行檢查,嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝,保證安裝質(zhì)量,采用更為合理的閥門(mén)連接方式,以徹底避免產(chǎn)生螺紋損壞造成閥桿脫落。
來(lái)源:汽機(jī)監(jiān)督